本报讯(记者 张兴刚)记者目前从青岛联信化学有限公司了解到,该公司开发的用于高浓度一氧化碳(CO)、高水气比原料气深度耐硫变换的分层控制反应器,在多家化工企业合成氨装置上成功应用。运行结果表明,使用该技术,在变换负荷低至25%~30%的苛刻情况下,仍能将床层的热点温度控制在450℃以下,成功解决了高浓度CO、高水气比原料气在低负荷开车时易发生的变换反应器超温难题。
了解更多中化新网讯 1月1日,中国石化湖北化肥分公司粉煤气化—低水/气耐硫变换新工艺项目开车成功。每小时节约蒸汽约20吨,节能降耗效果显著。这是继巴陵石化之后,该技术再一次获得推广应用。此前,我国已签订的9套壳牌粉煤气化合成氨生产装置中,有8套、总年产能约300万吨的合成氨生产装置选用了高水/气变换工艺。该示范工程项目的成功开发,将对现有高水/气变换工艺的其他同类装置起到良好的指导示范作用。
了解更多 2012年1月,安徽晋煤中能临泉二期合成氨装置成功开车;它的成功开车预示着高浓度CO高水/气原料气在“双高”工艺条件下的变换不再成为难题。为解决低负荷运行变换炉因过度反应引起超温的问题,选用我公司自主开发的反应器分层进气专利技术,实现了耐硫变换工艺的又一次创新和突破。
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